根据用户反映的情况来看,2-3挡冲击的问题跟我们此次维修没什么关系,诊断还得从头开始。但有一点我们不用考虑,机械换挡执行元件、主油压力调节电磁阀和液压控制阀体已经更换,无须大拆大卸。根据前面的分析,换挡点的平衡问题取决于发动机输出扭矩和对应的车速,因此还必须按照原来的推断进行故障分析,那就是要对故障出现时和没有故障时的主要信息采集下来进行对比。首先读取2-3挡的换挡时间,进入变速器数据“F0”在“F3”中读出换挡时间为0。15~0。50s,完全正常。之后,在“F6/F1”中读出的变速器换挡适配数据也正常。然后读取了管路压力在换挡点上的变化,进入变速器数据“F0”,再进入“F5”读取PC系统压力调节电磁阀的工作数据,在该数据里我们可以读到PC电磁阀的额定电流值和实际电流值及电磁阀的脉宽控制。经过反复路试,我们从该数据中看出问题:变速器换挡正常时(2-3挡没有冲击),电磁阀的工作电流在0。8A左右,同时占空比控制在50%左右;当2-3挡出现冲击时,电磁阀的工作电流变为约0。1A,同时占空比控制变为4%左右。

图5空气流量计
至此,问题已经明朗。4T65E变速器的管路压力调节控制是PCM对PC电磁阀的电流的改变来实现管路不同压力,且是反比例控制的(即电流越小油压越高,电流越大则油压越低)。因此我们判定故障点在于:①电磁阀线路;②控制单元;③影响换挡品质控制的输入信息偶尔出现错误使控制单元发出错误指令。经仔细分析,线路出问题的可能性很小但也不能排除,所以我们还是先对电磁阀的线路进行了检查,但没有发现异常情况。对于控制单元,我们不能轻易怀疑,所以决定先对重要的输入信息进行排查。换挡点的PC油压调节的主要参考信息为:输入轴转速信息、车速信息、发动机负荷信息、发动机转速信息、换挡杆位置信息及油温度信息等。经过逐一排查,所有信息均在正常范围内。为了确保各信息准确无误,我们在有条件的情况下,先后更换了TPS、MAF、ISS(图5、图6)等,但均未发现问题,难道是控制单元出了问题?此时我们才把重点转移到控制单元上。当然,也有可能是以前检测过程当中忽略了细节上的问题。当利用故障诊断仪读取该控制单元的版本信息时发现,与控制单元的实物信息有误。

图6ISS
经询问用户得知,该车曾经在外地更换过控制单元。至此真相大白,维修也告一段落。
总结:该案例说明一个道理,即我们在诊断维修任何一个自动变速器的故障时,一定不能忽略细节问题,哪怕是微不足道的问题。只有这样,我们才能不给维修作业结束后留下丝毫隐患。这也充分说明什么叫规范维修、服务为先的宗旨,同时也有助于我们综合维修素质的提高。